隨著市場化、精益化“六精六提”融合管理逐步向區隊延伸,彭莊煤礦通防工區圍繞精益化管理,以現場問題為導向,在節支降耗上熟練運用精益化管理機制,推動區隊各項工作提檔升級,實現區隊精益化提升“三步走”。
小改小革 讓精益管理“動”起來
(新式讓壓風門)
針對礦井通風路線較長、巷道變形快及普通灰砂構筑的風門極易出現壓垮、開裂、脫落、掉渣等疑難問題,該區隊“智囊團”勇于創新,大膽提出了利用新型彈性巖棉材料構筑風門,在風門施工期間,讓風門墻體與巷道預留出30公分間距,利用巖棉材料充填間隙,可減少風門墻體受壓變形量,這套行之有效的通風設施構筑技術,極大延長了風門等其他構筑物的服務年限,為深部開采條件下通風構筑技術提供了寶貴經驗。
“以往井下受地壓影響比較大的地方,20天左右風門就變形比較嚴重,需要重新修復,現在使用新型施工工藝,風門半年維修一次,大大減少了翻工工作量,改善效果明顯。”通防工區技術員端木祥龍介紹。
對標學習 讓精益管理“活”起來
(討論優化方案)
隨著開采方向的不斷延伸,減少通防阻力,增大需風量一度成為困擾區隊的難題,該區隊積極組織專業人員赴兄弟單位開展專題對標學習,制定對標提升清單,通過調整風量及多項系統優化工程,保證了采掘作業地點的風量充足、系統穩定。
同時,他們還進一步優化勞動組織,在工作繁忙時期,將庫管人員分流到各班組,從事管路除銹刷漆、防塵等輔助工作,進一步提高了人員工效。
修舊利廢 讓精益管理“實”起來
(修舊利廢)
為進一步降低維修成本,該區隊通過常態化開展修舊利廢“淘寶”行動,對廢料場閑置的材料進行分揀、修復、加工制作,用于井下風門等設施的維修配件,讓閑置材料重新“上崗”。
設施班組在廢舊材料庫挑選出廢舊生銹的鋼管,通過地面維修組加工改制,制作成運輸巷隔爆裝置安裝使用,僅此一項工程就能夠節省材料費用數萬元。
同時,區隊還對使用的倉儲物資進行清理核查,分類建立庫存物資動態檔案,為庫房“減肥瘦身”,材料費用支出比預算指標降低30%,并建立庫存材料督查機制,調劑盤活庫存材料,千方百計讓閑置資產用起來。
通過小改小革、對標提升、修舊利廢等“三步走”精益管理模式,在區隊營造了人人關心成本、個個珍惜材料、處處節約挖潛的濃厚氛圍,真正實現了精益管理在基層區隊的落實落地。